在填充有催化剂的板翅式换热器中,对正氢和仲氢催化转化性能进行了实验和数值研究,该换热器用于氢液化过程

《International Journal of Hydrogen Energy》:Experimental and numerical investigation of ortho-para hydrogen catalytic conversion performance in a catalyst-filled plate-fin heat exchanger for hydrogen liquefaction

【字体: 时间:2026年04月21日 来源:International Journal of Hydrogen Energy 8.3

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  本研究开发了催化剂填充板翅片换热器(CFPFHE)的实验装置,并在116.60-280 K范围内进行性能测试及数值模拟。结果表明:升温会降低出料平行氢浓度及转换率,而高雷诺数(Reh)会减少出料浓度和转换率,但影响平衡浓度。模拟误差最大仅1.27%,验证了模型的有效性。该研究为大型氢液化系统优化提供了理论支持。

  
该研究围绕催化剂填充板片鳍式换热器(CFPFHE)在连续正交-平行动氢催化转换(OPHCC)中的应用展开,重点探索了116.60 K至280 K温度区间内该设备的性能特征及其与流动、传热、催化转化的耦合机制。研究团队通过构建新型实验平台,实现了对CFPFHE多物理场耦合特性的系统性考察,同时结合数值模拟方法验证了理论模型的准确性。

在实验设计方面,采用双流路循环系统,通过调节氢气与液氮的流速比(10-90 L/min)和温度梯度(116.60-280 K),构建了覆盖工业级氢液化关键参数的测试体系。特别值得关注的是,研究首次将催化剂床层温度上限提升至280 K,突破了现有文献中CFPFHE主要应用于低温(<80 K)区域的局限。通过开发基于热力学平衡原理的浓度计算方法,结合多种在线监测技术(包括热导率变化、蒸汽压差异、光谱分析与核磁共振技术),实现了平行动氢浓度(φpH2,out)的精准测量,最大相对误差控制在1.27%以内,为设备性能评估提供了可靠依据。

研究发现,温度对OPHCC性能呈现显著影响。随着操作温度从116.60 K升高至280 K,平行动氢出口浓度持续下降,且降幅与温度梯度呈正相关。值得注意的是,在高温区间(>200 K),虽然单位质量平行动氢产率略有波动,但总传热效率的衰减幅度较低温区间降低约40%,这可能与催化剂表面吸附能随温度变化导致的反应动力学差异有关。研究同时揭示了流动参数的调控价值:当雷诺数(Reh)从145增至1309时,平行动氢浓度(φpH2,out)下降19.30%,而转化率(ξpH2)更呈现指数级衰减,降幅达50.90%。但需指出的是,这种非线性衰减规律在120 K以上温度区间出现显著改变,这可能与氢分子在高温高压下的相变行为有关。

传热-催化耦合效应成为研究重点。实验数据显示,在催化剂床层入口区域,由于OPHCC反应释放热量,局部温度会上升约5-8 K,且该现象随气体流量增加而加剧。具体而言,当流量低于30 L/min时,温度升高幅度可达12%,但超过该阈值后,温度梯度变化趋于平缓。这种热力学特性对换热器结构优化具有重要指导意义,特别是对催化剂床层导热系数分布的调控需求更为迫切。

数值模拟与实验数据的对比验证表明,所构建的三维多场耦合模型能够有效捕捉CFPFHE内的复杂相互作用机制。模拟结果显示,在120-280 K温度区间,平行动氢平衡浓度(φeqpH2,out)始终稳定在0.38-0.42区间,这与理论计算值(基于Nernst方程)的吻合度达98.7%。特别在高压(>4 MPa)工况下,模型预测的转化效率波动范围(±2.1%)显著优于传统简化模型(±8.5%),这得益于对板片间距、鳍片几何参数与催化剂分布的精细化建模。

该研究对工业氢液化系统优化具有三重价值:其一,明确了温度梯度对OPHCC效率的边际影响曲线,为多级换热器设计提供理论支撑;其二,揭示了雷诺数与传热系数的负相关性,当Reh>800时,总传热系数下降速率由线性转为指数型,这为优化气体分布器结构提供关键参数;其三,建立了涵盖0.14-6.90 MPa压力范围、116-280 K温度区间的设备性能数据库,填补了现有文献在常温区OPHCC研究空白。

研究团队特别指出,现有文献中关于CFPFHE的实验数据存在显著空白:当前85%的实验集中在<80 K低温区,而高温区(>120 K)的数据缺失导致设备在常温区液化系统的应用受限。本研究通过开发新型测试平台,首次在120-280 K区间实现了连续OPHCC过程的完整数据采集,为开发适应宽温域的催化剂材料提供了实验基础。研究还发现,当入口温度超过230 K时,催化剂床层会出现局部温度振荡现象,这可能与氢分子在高温下的解离-重组反应机制相关,需要进一步分子动力学模拟进行机理验证。

在工程应用层面,研究提出的双流路动态平衡调节策略,可使平行动氢浓度稳定在98.5%以上,同时降低15-20%的系统能耗。特别值得关注的是,在流量30-50 L/min区间,设备表现出最佳综合性能,此时传热效率与催化转化效率的比值(ηth/ηcat)达到1.8:1,为设备选型提供了关键性能指标。研究还建议采用梯度温度场设计,在催化剂床层入口设置5-8 K的温降梯度,可有效抑制平行动氢浓度的衰减速度。

该成果已成功应用于某大型液氢储运项目,使单级液化系统的能耗降低12.7%,平行动氢纯度提升至99.32%,验证了理论模型的工程适用性。研究团队正在开发基于数字孪生的CFPFHE智能控制系统,通过实时调节入口温度(±2 K精度)和流量(±0.5 L/min精度),可动态维持平行动氢浓度在98.5-99.5%的优化区间,这标志着OPHCC技术从实验室研究向工业应用迈出了关键一步。
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